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一、采用標準檢驗方法對外加劑進行檢測。當外加劑摻量為1.5%(以占水泥質量計,下同)時,當時供應的一批SP406高 效泵送劑和前幾批泵送劑的留存樣品均符合泵送劑一等品標準,且質量穩(wěn)定.因此,可以排除外加劑的質量波動因素。
二、對江西某廠水泥質量進行檢測。檢測結果表明,該水泥性能符合GB175—1999《硅酸鹽、普通硅酸鹽水泥標準》,因此,可以排除水泥的質量因素。
三、在不摻加摻合料的情況下,對比了海螺水泥、京陽水泥和江西某廠水泥與SP406的適應性,結果如表3所示。由表可見,采用同一種SP406高 效泵送劑,且摻量也相同,只是水泥品牌不同,所配制混凝土的坍落度損失情況便不同。用江西某廠水泥所配制的混凝土(3#)的坍落度損失較大。觀察表明,3#混凝土拌合物在0~20min內的稠化現象非常嚴重,因此可以將出現不適應性現象的原因基本歸結于該水泥的特性上。為此,將SP406的摻量增加到2.0%,便發(fā)現混凝土的坍落度損失減小了(見表3中4#樣)。另外,在對混凝土原材料的進一步了解中發(fā)現,當時所使用的粉煤灰盡管符合Ⅱ級粉煤灰標準,但其含碳量相對較高(燒失量為6.2%(質量分數)),對于本C40混凝土配合比而言,顯然粉煤灰的用量偏大.粉煤灰大量吸附減水劑也將導致混凝土坍落度損失過大。
根據以上調查,筆者提出,可采取以下措施改善用江西某廠水泥所配制的混凝土拌合物的性能,否則速凝劑價格會受到一定的影響。
(1)在配合比不變的情況下,適當增加SP406外加劑的摻量;
(2)在配合比不變的情況下,適當調整SP406外加劑的復合方案;
(3)適當改變混凝土的配合比,比如減小粉煤灰用量,而相應增加礦渣粉的用量。表4為在上述3種方案的基礎上,采用江西某廠52.5P.O所配制的混凝土拌合物的性能,其中Shen8外加劑為按本C40混凝土原材料性質和配合比而新研制的泵送劑。
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